冷库设备引进经验分析
冷库设备国产还是进口好,本文总结引进国外冷库设备、安装及调试过程中出现的问题,通过分析研究,解决了存在的问题使冷库降温顺利进行,起到设计要求,也对进口冷库设备有了一个概念.
1 冷库设备工程概述
这个冷库工程是一宗利用外资贷款引进设备建造的3000吨冷库,设计的规模是1000吨高温、2000吨低温及1 2吨/天速冻的以果蔬、水产品为主的冷库。工程在1997年与外方达成协议,外方负责制冷工艺流程和电气及自动控制的设计并提供设备和元件,而中方负责冷库的建筑工艺设计与施工、制冷和电气工艺的二次设计(即设备的布置)和安装。同年双方设计完成,土建开工。1 998年初,所有进口设备到位开始安装。由于国内的配套资金不足,工程断断续续地进行,直至1 999年整个工程才基本完工,开始调试降温。根据合同的要求,外方负责调试和降温,调试进行了16天,只有速冻问在空库的情况下达到设计温度,而主要的低温、高温系统调试一直无进展,低温库连0℃也无法达到,高温库连机器都几乎无法起动由于中方在10fl份是冷库人货高峰期,而外方一时又无法找出原因,时间紧迫,只好同意中方自行调试。中方调试了十多天,整个调试工作就基本完成了。
目前该冷库设备已经投产半年多,运行基本正常。以下是我们对这个系统原理上的分析和一些现场处理方法。
2 制冷工艺原理上的缺陷
图1是由外方提供高温库的制冷工艺原理图,其系统是采用直接膨胀供液,而低温系统是采用氨泵供液,其原理与国内普遍采用的方法大致相同,这里就不作详细讨论。我们这里重点讨论高温库系统,由于库窖较大,近1000吨,位置在四楼,距离机房也较远,这种供液方式的缺陷在于:膨胀阀供液要求有3至5℃的过热度,由于管道距离较长,压力损失也较大,过热度增大,回汽在热交换器经过热交换,过热度就更大了,因此在调试时该系统几乎无法开机。由此可见,氨系统直接膨胀供液用于库容较大、距离较长的冷库显然是不台适的。

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